礦井提升機電控系統集控改造及優(yōu)化
發(fā)布時(shí)間:
2024-03-18
來(lái)源:
提升機是礦井安全設備之一,其運行性能不僅直接影響到礦山的生產(chǎn)效率,而且影響到礦山的安全生產(chǎn)。
主井提升系統承擔著(zhù)礦石等的運輸工作,其安全和高效運行至關(guān)重要,但是目前國內大部分提升控制系統的自動(dòng)化程度不高,人員較多,人為參與控制較多,對提升機運行的經(jīng)濟性、安全性和穩定性影響較大。
隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展,生產(chǎn)規模的擴大,礦井提升機更新?lián)Q代日益加劇,提升機傳動(dòng)控制系統和信號操作系統等的安全穩定的運行需要不斷升級。
五礦邯邢礦業(yè)有限公司北洺河鐵礦主井提升系統為礦石提升井,年提升能力為 180 萬(wàn) t。每年工作達8 000 h 以上,是對內創(chuàng )造產(chǎn)值,對外展示形象的窗口。通過(guò)多年系統優(yōu)化改造,年生產(chǎn)能力可達到 280萬(wàn) t 以上。提升機的主要參數如表 1 所列。
表1 提升機的主要參數
提升機采用德國西門(mén)子 S7-400 和 S7-300 可編程控制器冗余控制,使用軟件和硬件多線(xiàn)制安全回路。
電氣傳動(dòng)系統采用電樞 12 脈動(dòng)反并聯(lián),磁場(chǎng)恒定的傳動(dòng)方案。西門(mén)子 6RA70 系列直流調速裝置為電樞和磁場(chǎng)的調節中心,調節電樞和磁場(chǎng)。
上位計算機配備的 STEP7、WinCC 軟件實(shí)現對S7 的編程、調試,以及對系統的監控等功能。
隨著(zhù)科技水平的不斷提高,西門(mén)子 6RA80 型直流傳動(dòng)裝置逐步替代 6RA70 型直流傳動(dòng)裝置。隨著(zhù)“機械化換人,自動(dòng)化減人”的不斷推進(jìn),降低工作人員勞動(dòng)強度,控制各環(huán)節,降低耗能,提高生產(chǎn)效率,提高高效安全的運行管理迫在眉睫。近日實(shí)現了提升機傳動(dòng)系統從 6RA70 型直流傳動(dòng)裝置升級為6RA80 型直流傳動(dòng)裝置,并完成了提升機的“無(wú)人值守”改造。
1 改造設計方案
傳動(dòng)系統采用西門(mén)子 6RA80 型直流傳動(dòng)裝置12 脈動(dòng)反并聯(lián)的設計方式。主控系統采用雙 PLC 控制,分別負責提升機工藝控制及軟件安全保護,兩套PLC 系統通過(guò)網(wǎng)絡(luò )通信進(jìn)行數據交換,確保提升機安全運行。
PLC 系統采用西門(mén)子 S7-31X-2DP 系列產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有數字量、模擬量、高速計數等數據采集及處理功能,具有 MPI、PROFIBUS-DP、以太網(wǎng)等多種網(wǎng)絡(luò )通信功能,系統擴展能力強。
采用以 PLC 自動(dòng)控制技術(shù)和上位機監控軟件WINCC 為核心的礦井提升機監控系統,以 STEP7 為下位機 PLC 軟件設計平臺,具有界面監視、數據存儲查詢(xún)、故障數據分析和產(chǎn)量統計等功能。
系統不斷完善,最大限度地減少了中間繼電器、時(shí)間繼電器、按鈕和信號燈的使用,控制電路簡(jiǎn)潔,維護方便。
增設溫度檢測系統和煙霧檢測報警系統,對包括閘盤(pán)溫度、軸承溫度、主電動(dòng)機溫度和液壓站溫度等進(jìn)行統一檢測。煙霧檢測報警系統主要對檢測控制柜及卷?yè)P操作室進(jìn)行監測監控,并傳入主控系統進(jìn)行統一控制。
新系統采用了先進(jìn)、可靠、成熟的網(wǎng)絡(luò )化分布式技術(shù),大大減少了系統接線(xiàn),提高了系統可靠性,減少了故障率,更易于操作,可大量節省人員配置,實(shí)現機房無(wú)人值守。
系統采用位置、速度以及轉矩三閉環(huán)自適應控制功能,其動(dòng)、靜態(tài)性能指標滿(mǎn)足提升機四象限運行要求,能夠按照預定的速度圖實(shí)現啟動(dòng)、加速、等速、減速、低速爬行、停車(chē)等,且具有平穩過(guò)渡的 S 曲線(xiàn)防沖擊功能,滿(mǎn)足提升所需過(guò)載能力和安全系數,提高提升效率,降低運行費用,大大減少故障時(shí)間,提高經(jīng)濟效益。
系統增加了遠程診斷,采用基于互聯(lián)網(wǎng)的 VPN 虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò )通信保證網(wǎng)絡(luò )通信安全,通過(guò) PLC 以太網(wǎng)模板、交換機及 VPN 路由器等硬件及專(zhuān)用軟件系統,可通過(guò)遠程診斷系統對現場(chǎng)運行的提升機系統進(jìn)行在線(xiàn)監視和故障診斷,幫助現場(chǎng)工程師快速處理問(wèn)題,減少故障處理時(shí)間,提高工作效率。
2 系統優(yōu)化方案設計
主井供電電壓正常為 6 200 V 左右,但變電所供電范圍存在較大的波動(dòng),且不平穩,如果有大型設備頻繁啟動(dòng),會(huì )造成電壓波動(dòng),對主井提升電控系統造成非常大的影響。電壓波動(dòng)范圍沒(méi)有規律,需要長(cháng)時(shí)間記錄找到規律來(lái)調節設備,使設備適應電壓波動(dòng)。
當全礦用電負荷較高時(shí),主井供電電壓會(huì )降到6 000 V,用電負荷較低時(shí),會(huì )升至 6 400 V,較大供電范圍對提升機運行的影響是非常大的。尤其在箕斗重載啟動(dòng)階段,提升機主機供電電壓會(huì )降到 742 V,和正常提升機主機電壓 830 V 差 100 V 左右,對提升機及其相關(guān)設備產(chǎn)生非常大的影響。
為了保證提升機安全穩定的運行,主控系統對提升機設置了許多保護,比如主電動(dòng)機超溫、過(guò)電壓保護、過(guò)電流保護和欠壓保護等。當主電動(dòng)機電流和電壓超過(guò)或者低于設定值時(shí),保護措施啟動(dòng),提升機停止運行,對提升機起到應有的保護作用。
當主井供電電壓較低時(shí),提供給提升機主電動(dòng)機的電壓最低為 742 V,當主井提升機重載啟動(dòng)時(shí),壓降非常大,電壓值超過(guò)了直流傳動(dòng)裝置設定的最低允許電壓,直流傳動(dòng)裝置報 F60006 欠電壓故障,造成提升機重載急停,對提升機和鋼絲繩都造成非常大的影響。
通過(guò)仔細觀(guān)察和記錄主井高壓進(jìn)線(xiàn)側電壓的變化,尤其是大型設備啟動(dòng)對電壓的影響,統計電壓值,總結規律,通過(guò)兩個(gè)辦法實(shí)現電控系統的平穩運行。
(1)如果長(cháng)時(shí)間供電電壓偏低,調高主井供電電壓;
(2)調整西門(mén)子 6RA80 型直流傳動(dòng)裝置系統參數,使其符合主井供電電壓的波動(dòng)特點(diǎn)。
觀(guān)察主井提升機運行時(shí)啟動(dòng)、加速、勻速和減速段電壓的變化情況,觀(guān)察不同時(shí)間段主井電壓變化情況,分析規律,確定傳動(dòng)裝置參數修改范圍,根據參數修改范圍確定供電電壓報警值及報警值設置公式。最終確定 P078、P086、P351 和 P352 修改值。
新主井提升電控系統在減速停車(chē)時(shí),閘盤(pán)抱閘聲響較大,首先檢查液壓站油路及油質(zhì),發(fā)現并無(wú)異常,然后對閘電流進(jìn)行分析,采用增加閘盤(pán)預貼值的方法減小抱閘運行距離。
預貼值 (P087 和 P088)的設置,需要多次計算并進(jìn)行試驗。預貼值設置太大,會(huì )提前抱閘,對閘盤(pán)、襯塊和鋼絲繩等都會(huì )造成影響;預貼值設置過(guò)小,抱閘聲響大且無(wú)法解除。需要反復多次試驗修訂預貼值設置大小,使閘盤(pán)抱閘聲響較大的情況得到解決,減少迅速抱閘對閘頭和閘盤(pán)的損傷。
3 結語(yǔ)
提升系統經(jīng)過(guò)改造及優(yōu)化,使系統具備數字化、自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò )化和信息化等先進(jìn)功能,完全符合提升機工藝運行需求。系統控制精度高,操作簡(jiǎn)單,維護方便,監控、故障自診斷能力強。先進(jìn)的診斷技術(shù)減輕了維護人員的工作壓力,提高并保證了設備使用率。不斷地優(yōu)化提升電控系統,使提升電控系統和關(guān)聯(lián)設備的特性更加一致,保證了提升機的安全穩定運行。改造后的提升機系統運行效果良好,滿(mǎn)足了現場(chǎng)生產(chǎn)要求,可供同行參考。
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